中華石化網訊 截至12月17日,由渤海裝備公司石油機械廠研究開發的天然氣/伴生氣高效熱洗車分別在華北、大港、吉林等油田的20多口井進行現場工業性試驗,呈現出安全、經濟、實用、環保等先進性,取得良好的洗井作業效果,具有良好的市場應用前景和經濟效益。
天然氣/伴生氣高效熱洗車打破傳統的油井熱洗清蠟作業方式,以其節能、環保、增油、高效而備受青睞,2012年先后通過集團公司、河北省技術專家的鑒定,產品技術總體達到國內領先水平。油井熱洗是維護油井正常生產的重要手段。多年來,傳統的熱洗清蠟作業是采用一臺鍋爐車和兩臺水罐車配合,將水加熱后注入油井環空內,一般井況需要用水30立方米左右,而洗井后排水期過長,直接影響油井產量,排出的污水還會造成環境污染。
為從根本上改變傳統洗井清蠟設備熱效率低、清蠟費用高等狀況,石油機械廠發揮技術優勢,反復研究論證,開展技術攻關,著力打造節能環保、熱效率高、作業成本低的洗井清蠟設備。經過近兩年的刻苦攻關,技術人員成功研制出天然氣/伴生氣高效熱洗車。這種高效熱洗車以天然氣或油井套管伴生氣為燃料,采用獨特的三元導熱聚合體作為導熱介質,通過二次傳熱技術,將油井產出液或補充水加熱進行洗井,從而達到清蠟、降黏、穩產的目的。特別是洗井期間不停井,不改變油層的油、水、氣流動規律,最大限度保護了油井。
常規熱洗車須使用1臺清蠟車、2臺水罐車和操作工4人。使用天然氣或油井套管伴生氣為燃料,與原有傳統柴油清蠟車相比,僅燃料消耗一項就降低50%以上,并減少一次洗井設備臺數,有效降低單井洗井成本,單井節約用水15立方米至25立方米,降低60%的人工成本。
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