????中國石化新聞網訊(王軍)近日,由五普鉆井公司承擔的“鉀銨基懸浮乳液鉆井液體系在水平井鉆井中的應用研究”項目,順利通過華北分公司科技管理處的驗收。該體系的成功應用,為鄂爾多斯盆地高效開發水平井、提高儲層產能再添利器。
????“在鉆井技術和生產管理工作中,我深知提速提效不但能加速油氣田的有效開發和快速建產,在降低成本、增加效益上也同樣離不開它。”該項目的技術首席、五普鉆井技術研發中心主任余中岳說。從2010年6月開始,五普鉆研中心開始了該鉆井液體系的研究和試驗工作。經過一年時間,在大牛地氣田和寧東油田共計5口水平井的現場應用與試驗中,取得了可喜的成果。
????鄂爾多斯盆地是集團公司今年確定的4個油氣集中會戰區之一,華北分公司將主要依靠水平井來推進油氣田的上產。“鉀銨基懸浮乳液鉆井液體系”是專門針對低滲透強水敏油氣藏開發而研究的一項新技術,在水平井潤滑、防塌、保護儲層、保護環境等方面具有較強的優勢。
????實現安全高效鉆井
????該鉆井液體系對泥頁巖有很強的包被抑制性,對煤層及易垮塌地層有超強封堵性,首先解決了大牛地氣田上部地層泥頁巖易掉塊、砂礫巖層段易縮徑卡鉆,斜井段煤層容易垮塌的難題。
????在DP28T井的施工中,水平段共鉆遇203米泥巖4米煤,DP26T井水平段共鉆遇53.5米泥巖,在DPS-7井二開鉆遇了山西組煤層102米,其中夾泥巖11米,連續煤層厚度達66米(井斜80°,井段2957-3059米),沒有出現垮塌現象,而且確保了A點前7〞技術套管的順利下入。
????今年,華北分公司在鄂爾多斯盆地加大了長半徑水平井的投入。由于水平段長,巖屑沉降距離長,井眼凈化就很困難,井底沉砂相對較高,易形成巖屑床,造成鉆具摩阻大、扭矩大及鉆頭加壓困難等技術難題。
????在大牛地氣田DP26T、DP28T、DPS-2三口水平井的施工過程中,該體系解決了以往水平段鉆進過程中脫壓、井壁不穩定、摩阻大等突出問題,并且成功實現了從直井段到水平段使用一套鉆井液體系完成鉆井的目標。同時,體系優越的流變性能解決了DPS-2、ND27P3井二開8"1/2小井眼下入7寸套管環空小、壓耗大、固井易漏的問題。
????鉆井液密度的高低直接關系到井內安全和鉆速的高低。鉆進過程中,該體系的鉆井液密度一直控制在1.05克/立方厘米-1.08克/立方厘米之間,滿足了鉆井的需要。而且粘度波動性小,性能穩定,最大程度地發揮鉆頭水馬力,有利于提高機械鉆速。
????該鉆井液體系在寧東油田ND27P3井的應用中,三開水平段起下鉆一次到底率為100%,摩阻小,扭矩基本上控制在7kNm以下。全井平均機械鉆速6.88米/小時,鉆井周期僅36.33天,是今年寧東油田鉆井周期最短的一口井。
????完善儲層保護,提高性價比
????針對大牛地氣田的“三低”儲層特點,要加強儲層保護,實現建產增效,就需要在鉆井施工過程中減少固相、液相對儲層的侵入。
????因為鉀銨基懸浮乳液失水和密度控制得都很嚴格,失水一直控制在5毫升以下,最低達到4毫升,密度一直控制在1.05 -1.08克/立方厘米之間,能最大限度的降低水相圈閉對氣層的傷害,極強的抑制性能有效防止泥質物質的分散。
????華北分公司通過對三口井的壓裂驗收,均取得了較高的產量。DP28T井無阻流量7.03×104m3/d,產量達到6.25×104m3/d。DPS-2井無阻流量達到5.3×104m3/d,產量達到3.93×104m3/d。寧東油田的ND27P3井產量達到2.65m3/d。產量上的突破,為華北石油局、華北分公司實現二次跨越奠定了基礎。
????該鉆井液體系在大牛地氣田DP26T、DP28T和DPS-2井的應用中,平均每米成本僅450元,采用其他體系的幾口水平井(2010年-2011年上半年),平均每米成本425元。雖然價格相當,但由于鉀銨基懸浮乳液在井內潤滑、防塌、保護儲層、保護環境等方面所具有的較強優勢,使它比其它體系具有更加突出的性價比。
????無粘土相鉆井液體系和弱凝膠體系是華北分公司前幾年在水平井施工中應用的鉆井液體系,而無粘土相鉆井液體系平均每米成本為2556.58元/米,弱凝膠體系平均每米成本為1887.47元/米。相比較,鉀銨基懸浮乳液鉆井液體系成本下降了75%以上,使水平井施工費用得到進一步降低。?????????