9月19日,大慶煉化公司已完成14條聚丙烯酰胺抗鹽生產線水解機尾氣治理項目的留頭工作,標志這一環(huán)保項目正式啟動。
大慶煉化聚丙烯酰胺生產采用的是后水解生產工藝,外排尾氣中氨含量較高,對環(huán)境會造成一定影響,同時使單耗增加、成本提高,并制約聚合物下期擴能工程的建設。
為了解決這一難題,今年5月,這個公司在聚丙烯酰胺五車間的七、八兩條生產線安裝了一套尾氣處理系統(tǒng),試運行成功。9月9日,該項目的技術協(xié)議正式簽訂,決定在14條抗鹽生產上擬建4套水解機尾氣處理系統(tǒng)和一套污水處理系統(tǒng),其中4套水解機尾氣處理系統(tǒng)為新建項目,1套污水處理系統(tǒng)為改建項目。
據了解,該項目投用后,尾氣中氨回收率大于90%,排放尾氣中氨濃度遠低于國家排放標準,回收的20%至25%的硫酸銨送到硫銨裝置,加工成成品硫酸銨。
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