4月4日10時左右,安慶石化煉油一部裂解裝置反應崗位人員李平,背著巡檢背包走在裝置里。迎面而來的剪剪春風,讓他格外精神抖擻地檢查著裝置里的每個角落。
轟鳴的機器聲中,李平檢查完余鍋汽包液位后,便穿過分餾機泵群來到了反再區域。50多米高的反應器和再生器是裝置的核心設備,原料在里面沸騰反應,產生汽油、柴油、液化氣等氣相組份流向后續單元。
每上一層平臺,他都要停下來仔細查看滑閥的油位、油壓,并對反應器、再生器的器壁格外“眷顧”。表層輕微脫落的地方、斜管分支交叉部位更是他的“聚焦點”。他在心里默默提醒著自己:“裝置已連續運行1511天,這是大家共同用高度的責任心日夜精心呵護出來的數字,我可不能有絲毫的馬虎,讓隱患從我的眼皮底下溜走!”
順著樓梯他來到了四層平臺反應器待生滑閥處。突然,他敏銳的目光發現待生滑閥只有20毫米粗的閥道保護蒸汽線根部開裂,正在“呲呲”往外冒著蒸汽。李平知道,保護蒸汽是防止待生滑閥里的催化劑磨損的,一旦蒸汽線脫焊斷裂,富含油氣的400℃的高溫催化劑極易噴薄而出。泄漏點如不及時被堵住,裝置就要被迫停工!
“必須盡快將險情控制住!”想到這里,他立即通過隨身攜帶的對講機將險情向室內人員進行了報告。煉油一部領導和設備組、工藝組、安全組人員在接到電話后第一時間趕到了現場,并進行了實地查看。
“立即進行動火包套處理!”在場的領導果斷地下令道,同時安排崗位人員稍降反應器和再生器壓力,防止事態進一步惡化。
隨后當班班長立即抓起電話:“喂,化驗室嗎?緊急情況!請速派人到裂解裝置反應器4層進行環境測爆!”
“喂,調度嗎?反應器4層有泄漏點,請立即聯系檢修人員進行處理!”
焊花在高高的塔器上飛舞著,時間一分一秒地過去……
“險情終于被控制住了!”半小時后,當看到檢修人員將開裂的部位一點一點地“縫補”密實起來后,李平和大家不禁歡欣起來,這才放心地離開了現場。
(安慶石化 陳莉)